新聞中(zhōng)心 / News

9個月艱苦奮(fèn)戰,昨日酒鋼7號高爐成(chéng)功點火開爐
時間:2020-07-01 來源:

6月30日晚21點37分,“同意點火!”隨著集團公司(sī)黨委書記、董事長陳得(dé)信一聲令下,按下送風按鈕,730m/min,900m/min,風(fēng)量逐漸上升,熱風溫度逐步升高,“外圍一切正常。”“煤氣係統正常。”“高(gāo)爐送風係統正常……”半小時後,風量升至1101m/min,熱(rè)風溫度593℃,爐內枕木迅速被點燃,烈焰升騰,酒鋼7號高爐成功點火開爐。項目建設(shè)如期完成,為黨的(de)生日獻(xiàn)禮。


經(jīng)過(guò)9個(gè)月艱(jiān)苦奮戰,上千(qiān)名參戰人(rén)員的不(bú)懈努力,7號高爐以嶄新的姿態(tài)聳立起來,將朝(cháo)著新的目標、新的征(zhēng)程揚帆起航,奮力書寫高質量發展新篇章。


集團公司黨委副書記、總經(jīng)理魏誌斌,副總(zǒng)經理程子建;集團公司相關部門、二級單位負責人,參建單位代表與項目部幹部職工共同見證了(le)這一振奮(fèn)人心的時刻。


“7號高爐成功點火,驗證了優化升(shēng)級方案、送風確認方案,以及各分係統方案的(de)正確(què)性、協調性。”7號高爐優化升級項目部負責(zé)人高建民興奮之情溢於言表,7號高(gāo)爐優化升級采用了國內領先料罐均壓煤氣回收工藝、全爐檢漏技術、爐頂(dǐng)紅外成像和風口成像技術(shù)、熱風(fēng)爐自動燒爐換爐、煤粉(fěn)“一鍵式”噴吹等新技術,為高爐(lú)實現安全(quán)、長壽(shòu)、優質、低耗、高效目標打下了基礎。


7號高爐優(yōu)化升級(jí)項目是省列重大項目,是酒鋼做強做精鋼鐵產業的(de)重要支點,是酒鋼建成主(zhǔ)業(yè)突(tū)出、治理(lǐ)規範、管理(lǐ)科學、和諧發展的現代化企業(yè)集團的重點建設工程。麵臨疫情防(fáng)控、工期緊、任務重等多重壓力,項目部(bù)和各參建單位迎難而上,把疫情防控與工程施工一體籌劃、一體組織、一體實施,克服施工人員返回受阻、設備到貨滯後等困難,強(qiáng)化風險防控,加大精細管理,保工期、保質量、保(bǎo)安全,7號高爐優化升級項目穩步(bù)推進:4月30日,新建噴吹站實(shí)現煤粉噴吹;5月(yuè)10日,熱風爐實(shí)現烘爐;6月1日,7號高爐係統(tǒng)正式開始打壓試漏;6月26日,高爐爐體開始填裝開爐料;6月29日(rì),具備點火條件。


優化升級後的7號高爐,達產達標後將實現皮帶(dài)係統物(wù)料全封閉運輸,副產品回收利用達到90%以上,工序能耗達到369.2kgce/t,煙塵排放小(xiǎo)於10mg/m,經濟合理、資源節約,實現高爐生(shēng)產綠色(sè)化。大數據(jù)智能互聯平台建設,將煉鐵數據數字化、信息化,推動煉鐵精益管理和高(gāo)爐技術(shù)經濟(jì)指標的進步。40餘項先進技術的(de)應用(yòng)及187個檢測點(diǎn)的設置,將提高煉鐵裝備智能化水平,滿足高爐優化升級後技術先進的要求,勞動生產率提高47.3%,人均年產鐵量將從7400噸提高到10900噸,保證7號高爐安全、穩定生產15年以上,裝備水(shuǐ)平達到國內領先(xiān)。


7號高爐設計產能153萬噸,達產達標(biāo)後可達到日產生(shēng)鐵5750噸。高建民表示(shì),我們將按(àn)照開爐(lú)方案(àn),繼續做好項(xiàng)目的消缺和填平補齊,重(chóng)點在優化指標、降低成本、提高產量上下功夫,確保7號高爐快(kuài)速達產、達效,全力以赴完成(chéng)下半年80萬噸產量計劃,為提質增效、轉型升級作出貢獻。


據悉,預計成功點火開爐約20小時後,7號高爐按計劃順利出鐵。

骚狐视频-骚狐视频直播-狐骚视频免费破解版下载-骚狐视频便携版最新版app下载